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邯鋼邯寶煉鐵廠降本增效
作者:admin    發(fā)布于:2013-10-6 11:52 Sunday
面對嚴峻的行情形勢,邯鋼邯寶煉鐵廠通過優(yōu)化燒結(jié)礦配料結(jié)構(gòu)、降低燃料比、強化高爐穩(wěn)定順行等措施,今年一季度噸鐵降低成本46.7元,連續(xù)三個月完成公司成本三臺階計劃,降本增效6400余萬元。

低價料燒出高質(zhì)礦

目前,邯鋼邯寶煉鐵廠高爐爐料結(jié)構(gòu)燒結(jié)為73%,球團礦為10%,生礦為17%。

從以上爐料結(jié)構(gòu)配比中,不難看出燒結(jié)礦占著爐料結(jié)構(gòu)大頭。

降本增效該廠首先從降低燒結(jié)礦成本開刀。

采取什么方法,既降低燒結(jié)礦成本又保證質(zhì)量的穩(wěn)定?

該廠廠長韓健介紹說:"多配吃低價原料和精細燒制。"

由于澳系粉相對于巴系粉來說,市場較為便宜,該廠澳系粉配比從2011年的29%,增加到目前的36%以上;而巴系粉比例從2011年的29%,降到目前21.5%;受資源和市場的影響,質(zhì)量好市場貴的進口礦粉巴西粗粉從2011年最高的28.2%降低到目前的10%;冶金廢料從2011年噸礦93.22千克,提高到今年一季度平均113千克,在冶金行業(yè)已達到領(lǐng)先水平。僅配吃冶金廢料一項,每噸燒結(jié)礦可降低成本20元。

使用低價料使燒結(jié)礦成本大幅降低,但是在燒制過程中,為保證燒結(jié)礦質(zhì)量,該廠卻遇到了前所未有的挑戰(zhàn)。

據(jù)了解,冶金廢料主要由高爐除塵灰、煉鋼細灰、氧化鐵皮等組成。由于除塵灰的粒度細,親水性差,不容易與其他含鐵料有效的均勻混合,會導(dǎo)致燒結(jié)料層透氣性變差,燒結(jié)礦轉(zhuǎn)鼓指數(shù)降低,有害元素富集等。

為攻克冶金廢物料燒損大、粒度細,造成混合料粒度組成差、料層透氣性差等一系列難題,該廠組織工藝技術(shù)人員成立攻關(guān)組,制定專題攻關(guān);認真對配料結(jié)構(gòu)進行分析研究,制定配比方案,對可能帶來的影響作足估計,并采取相應(yīng)的預(yù)防措施。他們利用科研平臺,認真做好燒結(jié)杯實驗,尋找最佳配礦結(jié)構(gòu)方案,并根據(jù)不同配比混勻料的燒結(jié)性能不同,認真探索、調(diào)整更優(yōu)的相關(guān)工藝參數(shù)。

燒制過程中,針對混合料透氣性差、糊爐條嚴重的現(xiàn)象,技術(shù)人員精心調(diào)整混合料水分、鋪底料厚度、機速、負壓、總管廢氣溫度等工藝措施。"今年一季度,燒結(jié)礦轉(zhuǎn)鼓指數(shù)平均達到80.47%,返礦率8.26%,處于國內(nèi)領(lǐng)先水平;合格率、堿度、品位穩(wěn)定率均達到100%。"該廠生產(chǎn)副廠長李洪春介紹說。

技術(shù)改造也是該廠提高燒結(jié)礦質(zhì)量的關(guān)鍵。針對燒結(jié)礦料面不平、料層薄、強度差等問題,該廠組織技術(shù)人員到同行業(yè)先進企業(yè)對標學(xué)習(xí),對燒結(jié)機的布料系統(tǒng)進行了改造。"我們把點火爐整體提高了100毫米,燒結(jié)機布料的允許厚度從700毫米提高并穩(wěn)定在790毫米左右。"該廠燒結(jié)車間主任高瑞芳介紹說。

經(jīng)過創(chuàng)新技術(shù)改造,取得了顯著效果。一方面充分利用厚料層燒結(jié)的自動蓄熱功能,有效降低了固體能源的消耗。另一方面燒結(jié)料層抬高后,焦爐煤氣消耗從過去的5.23立方米每噸降低到目前的4.0立方米每噸,同時減少了表層燒結(jié)礦比例,進一步提高了燒結(jié)礦質(zhì)量。

低價礦煉出優(yōu)質(zhì)鐵

燒結(jié)礦是高爐的主要原料,雖然上道工序竭盡全力提高燒結(jié)礦質(zhì)量,但由于含鐵物料基本是低價料和冶金廢料,這樣燒制出的燒結(jié)礦的堿度和品位較原來還是有所差別。

當燒結(jié)礦以73%以上的爐料結(jié)構(gòu)入爐后,直接會導(dǎo)致高爐入爐品位降低,噸鐵渣量加大、有害元素含量增加,這些因素都會給高爐帶來不利影響。

為解決對高爐穩(wěn)定順行帶來的負面影響,該廠成立了攻關(guān)隊,重點解決原料品位低和堿度高對爐況造成的波動。攻關(guān)隊不分晝夜全力攻關(guān),有時為了解決一個問題,他們守爐餐,伴爐眠,一連幾個星期吃住在高爐上。

在堅持高煤氣利用率、低燃料比操作制度的基礎(chǔ)上,攻關(guān)隊不斷創(chuàng)新和完善高爐操作理念,引入了爐腹煤氣量控制理念,通過控制合理的爐腹煤氣量,不僅使煤氣利用率達到52%以上,而且確保了在外界條件不斷變差的情況下,高爐保持了長期穩(wěn)定順行和低消耗。

該廠還不斷優(yōu)化和完善高爐操作制度,大力推行"低硅冶煉技術(shù)",取得突破性成功,高爐各項指標明顯進步。該廠副廠長盧建光介紹:"目前,我廠兩座高爐燃料比保持在501千克,比去年降低了3千克,噸鐵降本增效5元;煤比比去年提高了10千克,噸鐵降低成本15元;煙煤配比比去年升高1%,澳塊配比增加2%,動能消耗及備品備件及其它噸鐵降低接近10元。"

該廠2座3200立方米高爐之所以能夠長期保持穩(wěn)定順行,除高爐工序自身加強操作外,強化原燃料的超前延伸管理,加大抽檢頻次和力度,及時掌控?zé)Y(jié)、高爐用原燃料的品質(zhì)及資源信息,為優(yōu)化配礦結(jié)構(gòu)、爐料結(jié)構(gòu)提供了支撐。今年一季度,該廠鐵水合格率達100%,一級品率達到91.77%,成本連續(xù)三個月完成了公司三臺階計劃。

目前,邯鋼邯寶煉鐵廠正以"居危思危、居危思進"大討論活動為動力,對標先進找差距,眼睛向內(nèi)深挖潛,按照"成本為先,責(zé)任至上"的理念,在"鐵前系統(tǒng)挖潛"的道路上戮力攻關(guān)
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