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聯(lián)系人:韓經(jīng)理
為最大限度降低生產(chǎn)成本,湖南博長控股集團(tuán)有限公司冷鋼動(dòng)力廠要求各作業(yè)區(qū)打破常規(guī)挖潛力,對(duì)每一個(gè)崗位、每一臺(tái)設(shè)備進(jìn)行地毯式清理,徹查徹思目前節(jié)能降耗的一切可能,制訂實(shí)施最佳降本增效方案。
一、供電系統(tǒng):1、全面摸排現(xiàn)行供電系統(tǒng)運(yùn)行模式,通過改造大容量變壓器,杜絕大馬拉不車現(xiàn)象,以及改變供電系統(tǒng)運(yùn)行方式,退出部分變壓器,全力降低變壓器電能損耗。經(jīng)分析,每月可節(jié)約基本容量電費(fèi)100萬元,退出變壓器共計(jì)7臺(tái),可減少電耗85200kwh/月,節(jié)約電費(fèi)5.9萬元。2、與生產(chǎn)單位配合,積極摸索降低風(fēng)機(jī)變頻轉(zhuǎn)速以及調(diào)節(jié)風(fēng)機(jī)門開度,降低用電量以達(dá)到節(jié)能降耗。
二、發(fā)電系統(tǒng):著力提高鍋爐熱效率,挖掘鍋爐潛力,做好日常點(diǎn)面控制,提高發(fā)電量。
三、制氧系統(tǒng):1、根據(jù)產(chǎn)氧與需氧同步,將氧氣分散率控制在歷史最低水平,日均電耗在6月份基礎(chǔ)上再降低600~800kwh/天。2、改造1500水泵房供水系統(tǒng),減少用電負(fù)荷80KW,并可減少一個(gè)用工崗位。
四、供水系統(tǒng):1、改變5#高爐水泵房風(fēng)渣泵運(yùn)行方式。2、將高爐回水直接改至冷卻塔及冷水池,可停用一臺(tái)熱水泵,每天節(jié)電3480KW。3、自備水站停用煉鋼泵,改由其它方式供水。4、2#泵房4#高爐本體泵由兩用一備改為一用兩備。5、調(diào)整凈水泵房水平衡方式,每天節(jié)電1880KW。6、轉(zhuǎn)爐污水站避開高峰時(shí)間運(yùn)行。
五、噴煤系統(tǒng):1、摸索生產(chǎn)組織模式,球磨機(jī)保證噴煤需求的同時(shí),最大限度地避開高峰時(shí)期生產(chǎn)。2、5#爐沖渣泵房停開一臺(tái)泵。3、加強(qiáng)設(shè)備及備件管理,在修舊利廢上下功夫,杜絕浪費(fèi)。
六、工藝管理系統(tǒng):1、控制進(jìn)口過濾器壓差。2、避免供氮系統(tǒng)中低壓串聯(lián)。3、將全廠壓縮空氣聯(lián)成完整的網(wǎng)絡(luò),可停用55KW壓縮機(jī)一臺(tái)。4、充分循環(huán)利用各發(fā)電用水及轉(zhuǎn)爐污水處理站多余水。5、加強(qiáng)高爐煤氣溫度控制,盡可能延長布袋的使用周期。